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全自動切管機直線度的檢驗與處理

發布時間:2020-08-26人氣:19

全自動切管機直線度的檢驗與處理

在全自動切管機精度問題當中由其以全自動切管機的尺寸同直線度讓全自動切管機工件檢測者為關心。全自動切管機加工方式在中國已有幾十年了,從當初的進口全自動切管機到如今的國產的全自動切管機,這之中讓企業關注的就是精度的問題。

而一臺全自動切管機出來的工件合不合格,尺寸這一塊好控制,可以通過改變切割機工藝的方式還改變切割的尺寸,達到國標要求的精度,順利通過檢測,但工件的直線度的調整卻讓一些操作同維修人員無從下手,可這個問題如果不解決又會影響工件的整體美觀同安裝效果,如果在焊接件中可能影響不大,但如果是在組合工件中,這直接影響整體產品的質量,為了讓切割出來的工件達到直線度的要求。

檢測:如果判斷直線度是否出現問題,可以通過肉眼觀察,有些全自動切管機一切割出來的工件通過肉眼就能看出有的邊并不是一條直線,而是一條曲線,這種情況直線度的偏差就較大了,第二種方法就是把工件拿出來用直角尺的邊靠一下,在對光的地方就能發現直線度是否有問題。第三種方法,對于大尺寸的工件的檢測可以通過拉線的方式去分析是否出現問題。一般情況下通過以上三種方式都能檢測出全自動切管機直線度的問題,但問題找出來了,如何去解決這個問題,在此在要請出我們的技術人員給你講解問題出現的原因,并結合原因給予解決方法。

問題的成因:通過這些年我們技術人員的售后情況分析,出現直線度問題設備總是出現在全自動切管機X方向,這是因為X方向由于用的是雙軸芯,對安裝精度要求有一定要求,所以在X方向最容易出現直線度出現波形的情況,而Y向由于是用的重軌安裝,機架自身有一定的自重,所以在行走的時候出現振動的情況會通過自身的重量而化解了,還有一點就是X向齒條安裝同雙軸芯安裝不在平行線上,而出來拉緊的情況,從而會通過齒條拉住數控火焰切割機的調高部分,從而影響其正常行走,出現波形。

解決方法:通過分析成因,我們就可以針對原因找解決方法,首先X向雙軸芯在安裝的時候就要檢測,通過畫線,來檢測直線度是否有偏差,如果有的偏差就要通過工裝來進行安裝,以避免一些人為的影響安裝精度的判斷,雙軸芯的問題解決了,那就要解決齒條部分了,還有一個原因就是一些操作人員不愛惜全自動切管機,不定期清塵,而讓雙軸芯上積了炭,由于雙軸芯是軸承轉動,就算有一個小點也會出現振動,而影響行走。齒條安裝不比雙軸芯,可以通過工裝來完成,齒條由于加工工藝的原因,會出同有些齒深齒淺的情況,而在現實情況下這樣會出現行走擺動的情況,所以在此建議將X方向電機改為浮動的方式,通過彈簧來減來由于齒深齒淺而造成的擺動。

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